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文縣公司多措并舉提高水泥磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量
發(fā)布日期:2014-12-30作者:jtdqgzb點(diǎn)擊量:2541次
本網(wǎng)訊 今年以來(lái),文縣公司把提高水泥磨機(jī)臺(tái)時(shí)作為“對(duì)標(biāo)管理”活動(dòng)的首要攻關(guān)任務(wù)來(lái)抓,通過(guò)不斷優(yōu)化生產(chǎn)組織與工藝操作,開展技術(shù)改造和勞動(dòng)競(jìng)賽等活動(dòng),提高水泥磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量,穩(wěn)定水泥質(zhì)量,滿足市場(chǎng)需求。截止11月底,文縣公司水泥磨機(jī)綜合臺(tái)時(shí)同比增長(zhǎng)8.66%;水泥綜合電耗同比下降2.46度/噸。
一是抓工藝技術(shù)改造。利用年初生產(chǎn)淡季對(duì)水泥磨內(nèi)進(jìn)行了“三倉(cāng)改二倉(cāng)”的工藝技術(shù)改造。通過(guò)改造,磨內(nèi)通風(fēng)得到了極大的改善,解決了磨內(nèi)粘球粘鍛問題。合理調(diào)整磨內(nèi)研磨體級(jí)配,使水泥顆粒級(jí)配分布均勻,過(guò)粉磨現(xiàn)象明顯減少,水泥磨粉磨能力得到了大幅度提高,出磨水泥溫度控制在130℃以下,避免了石膏脫水造成水泥假凝。二是抓設(shè)備管理。在管道溜子內(nèi)加裝耐磨襯板徹底解決了漏料、冒灰問題,減少了停機(jī)次數(shù)。循環(huán)風(fēng)機(jī)實(shí)施變頻改造,徹底解決了循環(huán)風(fēng)機(jī)磨損嚴(yán)重、故障較多的問題。循環(huán)皮帶改為密閉式下料溜子等技改項(xiàng)目,有效提高了設(shè)備可靠性,臺(tái)時(shí)指標(biāo)得到了穩(wěn)步提高。針對(duì)去年兩臺(tái)磨機(jī)臨停較多的現(xiàn)狀,制定了設(shè)備管理措施,狠抓專業(yè)管理,層層逐項(xiàng)落實(shí),使兩臺(tái)磨機(jī)臨停次數(shù)及停機(jī)時(shí)間較上年度有大幅下降,本年度停機(jī)次數(shù)同比下降273次;停機(jī)時(shí)間同比下降227.61小時(shí)。三是積極推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料。在去年成功應(yīng)用助磨劑的基礎(chǔ)上,今年推廣應(yīng)用磷石膏,降低了石膏消耗量 。摻加硅粉等活性材料,提高了水泥性能,有效提升了磨機(jī)產(chǎn)能的發(fā)揮。四是抓勞動(dòng)競(jìng)賽活動(dòng)。為扎實(shí)開展好“提臺(tái)時(shí)降成本增效益”為主題的勞動(dòng)競(jìng)賽,水泥部制定了競(jìng)賽措施,將降成本的指標(biāo)、措施落實(shí)到班組,分解到每個(gè)員工。員工巡檢技能得到較明顯提高,員工們利用庫(kù)滿檢修3天時(shí)間對(duì)磨機(jī)內(nèi)篩板及回料管進(jìn)行了改造,徹底解決了因竄鍛造成的設(shè)備停機(jī)問題,減少設(shè)備的故障率和臨停次數(shù),確保了水泥磨臺(tái)時(shí)提高和電耗大幅下降,水泥綜合電耗降至98.31度/噸。( 陳永霞)
一是抓工藝技術(shù)改造。利用年初生產(chǎn)淡季對(duì)水泥磨內(nèi)進(jìn)行了“三倉(cāng)改二倉(cāng)”的工藝技術(shù)改造。通過(guò)改造,磨內(nèi)通風(fēng)得到了極大的改善,解決了磨內(nèi)粘球粘鍛問題。合理調(diào)整磨內(nèi)研磨體級(jí)配,使水泥顆粒級(jí)配分布均勻,過(guò)粉磨現(xiàn)象明顯減少,水泥磨粉磨能力得到了大幅度提高,出磨水泥溫度控制在130℃以下,避免了石膏脫水造成水泥假凝。二是抓設(shè)備管理。在管道溜子內(nèi)加裝耐磨襯板徹底解決了漏料、冒灰問題,減少了停機(jī)次數(shù)。循環(huán)風(fēng)機(jī)實(shí)施變頻改造,徹底解決了循環(huán)風(fēng)機(jī)磨損嚴(yán)重、故障較多的問題。循環(huán)皮帶改為密閉式下料溜子等技改項(xiàng)目,有效提高了設(shè)備可靠性,臺(tái)時(shí)指標(biāo)得到了穩(wěn)步提高。針對(duì)去年兩臺(tái)磨機(jī)臨停較多的現(xiàn)狀,制定了設(shè)備管理措施,狠抓專業(yè)管理,層層逐項(xiàng)落實(shí),使兩臺(tái)磨機(jī)臨停次數(shù)及停機(jī)時(shí)間較上年度有大幅下降,本年度停機(jī)次數(shù)同比下降273次;停機(jī)時(shí)間同比下降227.61小時(shí)。三是積極推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料。在去年成功應(yīng)用助磨劑的基礎(chǔ)上,今年推廣應(yīng)用磷石膏,降低了石膏消耗量 。摻加硅粉等活性材料,提高了水泥性能,有效提升了磨機(jī)產(chǎn)能的發(fā)揮。四是抓勞動(dòng)競(jìng)賽活動(dòng)。為扎實(shí)開展好“提臺(tái)時(shí)降成本增效益”為主題的勞動(dòng)競(jìng)賽,水泥部制定了競(jìng)賽措施,將降成本的指標(biāo)、措施落實(shí)到班組,分解到每個(gè)員工。員工巡檢技能得到較明顯提高,員工們利用庫(kù)滿檢修3天時(shí)間對(duì)磨機(jī)內(nèi)篩板及回料管進(jìn)行了改造,徹底解決了因竄鍛造成的設(shè)備停機(jī)問題,減少設(shè)備的故障率和臨停次數(shù),確保了水泥磨臺(tái)時(shí)提高和電耗大幅下降,水泥綜合電耗降至98.31度/噸。( 陳永霞)